Страница 2 из 2
Добавлено: 26 мар 2008, 13:13
Denis
Угу, ПЭ воск решил проблему.
Добавлено: 27 мар 2008, 13:55
kiron
to: Грищенко Юрий
происходило все это в январе, ПВХ и мел отлеживается в теплом помещении не менее 3 суток, периодичность появления отрыва не выявлена (приблизительно 700 кг через 1400 - 2100кг.) Емкость горячей банки 300 литров, в холодном смесителе охлаждается только 1 замес за один раз, стабилизатор и смазки по отдельности в порошках, Про "перезагрузку" не понял вопроса.
Добавлено: 27 мар 2008, 16:56
Denis
Возможно Ваша автоматика перекидала внешних смазок, вот и результат. У вас какие допуски автоматики по развесовке компонентов?
Добавлено: 27 мар 2008, 19:01
Сергей Васильевич
"перезагрузка" - подтверждение ошибки
Добавлено: 28 мар 2008, 06:07
Грищенко юрий
Kiron Я имел ввиду не "перезагрузку", а переброс смеси из горячего в холодны, и переброс из холодного в приемный. Судя по тому что у вас один замес охлаждается в холодном смесителе проблема возникает примерно раз в час - час 15. Вы не ответили на вопрос о мативации апаратчиков. У нас такие штуки апаратчики проделывали для увеличения количества замесов за смену - они получали от выработки. Миксер переключается в ручной режим и сброс соответственно происходит раньше. Можно еще снизить температуру горячего и повысить температуру холодного - таким образом повысить производительность. Потом все вернуть на свои места и все ok. 8)
Добавлено: 28 мар 2008, 06:40
kiron
наши аппаратчики жестко завязаны на норму в смену, затеи с увеличением объема производства там не проходят. В связи с особенностями организации нашего производственного процесса, я допускаю, что на смесителе творится много чего такого, о чем мне не скажут никогда. Лица, заведующие этим делом, говорят что никаких нарушений нет, все работает без сбоев и т.д.
отсюда и "параноидальные" размышления.
про допуски автоматики: "малые" весы компонентов допускают погрешность не более 0,1%.
Добавлено: 01 апр 2008, 07:37
Грищенко юрий
Kiron, где есть люди, особенно "наши" всегда есть место отдыху и подвигу, автоматику можно проверить и оттестировать, человека гораздо труднее, на а "группу лиц" если они не заинтересованы в сокрытии истины ооочень проблематично. Там надо быть самому. :D
Добавлено: 01 апр 2008, 07:46
kiron
согласен полностью.
Добавлено: 19 апр 2008, 00:46
KING
Кстати, начинали-то с черных разводов. Если вопрос еще актуален, наверно смогу помочь. Мне эти разводы плешь проели. Например проблему, схожую с той, что на первой фотке решили посадив адаптер "очки" на полтора мм ближе к шнекам.
Добавлено: 19 апр 2008, 18:59
kiron
проблему, схожую с той, что на первой фотке решили посадив адаптер "очки" на полтора мм ближе к шнекам.
простите за непонятливость, но адаптер "очки" это что такое?
Добавлено: 19 апр 2008, 21:28
KING
мы по своей малограмотности называем так зону на выходе из шнеков :oops:
Добавлено: 21 апр 2008, 06:53
kiron
про адаптер: понятно, спасибо.
про малограмотность: я сам "дремуч" местами, так что - все свои :) .
Добавлено: 21 апр 2008, 11:34
KING
При подгорании материала в адаптере на поверхности профиля будут не разводы а полосы, да и то желтого и коричневого цвета. А вот если разводы черные и идут действительно из шнековто помочь сможет АЗОТИРОВАНИЕ. проверено. Нам пришлось его проводить после того как шнеки отдали в Москву каким то дурачкам наварить. Кстати разводы появлялись после любого вмешательства в целостность металла шнеков, будь то сварка или шлифовка. Причем если вмешательство не сильное могут пройти самопроизвольно после 2х 3х суток работы.
В вашем случае шнеки китайския, а, на сколько я знаю ни хромирования ни терм. обработки узкоглазые в своем производстве не применяют. Их шнеки болше 9-12 месяцев нормально не работают...
Добавлено: 30 апр 2008, 06:13
Грищенко юрий
KING: "Кстати, начинали-то с черных разводов. Если вопрос еще актуален, наверно смогу помочь. Мне эти разводы плешь проели. Например проблему, схожую с той, что на первой фотке решили посадив адаптер "очки" на полтора мм ближе к шнекам."
Поработав на другой рецептуре без проблем, решили попробовать старую, на которой были разводы. Увеличили зазор между шнеком и цилиндром, запустили старую рецептуру и разводов не стало и на старой рецептуре. Работаем уже неделю тьфу,тьфу,тьфу пока все нормально. По всей видимости при плановом ремонте неверно установили зазоры (слишком маленькие) сам не проверял (уверяли что все поставлено "как и было") отсюда и проблемы. Так что всем огромное спасибо. Вывод: хочешь чтоб было хорошо - сделай сам. :D
Добавлено: 30 апр 2008, 09:15
kiron
так все таки - полосы были из-за того, что материал "горел" по причине неправильного зазора в "шнек - цилиндр"?
или все таки "масло из-за подтекающего сальника"?
или что-то другое?
Добавлено: 30 апр 2008, 11:01
Грищенко юрий
Думается что не правильно установлен зазор шнек/цилиндр. Масло в цилиндр таже попадало вместе с сырьем, но и после устранения разводы оставались. Только после того как увеличили зазор исчезли разводы на данной композиции. А вот на другой композиции и с меньшими зазорами черных разводов не было. Отсюда вопрос: почему при одних и тех же зазорах одна композиция дает черные разводы, а вторая идет нормально. И второе увеличение зазора должно бы увеличить застойную зону на входе в адаптер, сырье должно бы гореть еще больше, но этого не происходит.
Остается только предположить, одна из композиций имеет недостаточное количество внешних смазок и не "выдерживает локальных перегрузок" по давлению при маленьких зазорах шнек/цилиндр. :roll: Мы пришли к такому выводу

Добавлено: 30 апр 2008, 11:54
kiron
то бишь эти полосы - локально "разложившийся" (локально в общем объеме) ПВХ?
Добавлено: 30 апр 2008, 15:08
новичёк
Грищенко юрий писал(а):Думается что не правильно установлен зазор шнек/цилиндр. . Отсюда вопрос: почему при одних и тех же зазорах одна композиция дает черные разводы, а вторая идет нормально. И второе увеличение зазора должно бы увеличить застойную зону на входе в адаптер, сырье должно бы гореть еще больше, но этого не происходит.
Остается только предположить, одна из композиций имеет недостаточное количество внешних смазок и не "выдерживает локальных перегрузок" по давлению при маленьких зазорах шнек/цилиндр. :roll: Мы пришли к такому выводу

Юрий. Прошу ответить на вопрос.
-Какой зазор был, какой зазор стал?
-Где мерили?
-Какие обороты шнека были, какие стали? При каком дозаторе /об/мин./
- есть /не было и стал/ противоход мат-ала в дегазаторе?
С уважением. новичёк.
Добавлено: 05 май 2008, 06:16
Грищенко юрий
Kiron: "то бишь эти полосы - локально "разложившийся" (локально в общем объеме) ПВХ?"
Да мы думаем - это локально "разложившаяся" композиция. Не обязательно ПВХ, может что-то в стабилизаторе или модификаторе текучести.
Новичек: Зазор мерили в верхней точке каждого шнека результат делили пополам. Был 0,5мм в верхней точке - стал 1,2мм. Обороты шнека были - 9 об/мин, обороты дозатора - 7 об/мин. В настоящее время обороты шнека 8 об/мин, дозатора 7,4 об/мин. Противоход материала увеличился. Пластикация стала похуже, увеличили температуры на первых зонах.
Добавлено: 05 май 2008, 15:17
новичёк
Грищенко юрий писал(а):
Обороты шнека были - 9 об/мин, обороты дозатора - 7 об/мин. В настоящее время обороты шнека 8 об/мин, дозатора 7,4 об/мин. Противоход материала увеличился. Пластикация стала похуже, увеличили температуры на первых зонах.
Очень мало. В смысле - обороты шнеков :shock:
Вы практически не "перемешиваете" смесь - а "транспортируете" её.... :!:
Сколько по паспорту оборотов шнека может дать экструдер?
Ваша производительность инструмента м/мин/ кг/час/
И производительность Вашего экструдера кг/час по паспорту.
Добавлено: 07 май 2008, 04:04
Грищенко юрий
Новичек: По паспорту максим. обороты 30, производительность заявленная 500 кг/час. А вот инструмент под эту машину не расчитан. Максимум что мы могли сделать без ущерба по геометрии 180 кг/час. Сами знаем, что работаем в очень узком интервале. Увеличивая скорость шнеков, ну и дозатора конечно - получаем "горбатую" панель, масса не успевает охлаждаться в калибраторе. Калибратор короткий. Я уже писал, что когда инструмент заказывали, об экструзии имели смутное представление и многих вещей просто не знали. Поэтому такие вещи не оговарили в контракте, в результате имеем то что имеем.